
9月7日至9日,陜化公司組織B系統計劃檢修,9月9日晚12時,705B全面檢修完成,洗氨塔恢復盲板,較原計劃提前11小時,系統有序轉入系統開車階段。 本次檢修重點處理了E2501換熱器堵塞等設備缺陷問題,還通過主動檢測易沖刷、易腐蝕管道,掌握運行周期規律第一手資料,這對確保裝置在雙節期間安全運行,助力企業達產達效具有深遠意義。 統籌謀劃 精心準備 本次B系統檢修,總檢修項達101項,計劃檢修時長48小時,時間緊任務重。七分準備,三分檢修。檢修之前,設備管理部提前一周就著手組織對檢修項目再細化,對檢修方案再落實,精準研判安全環保風險,確保萬無一失。 維保中心主動發揮檢修主力軍作用,檢修任務書提前下達到班組,檢修項目分解到班組和個人。盲板、工器具提前運到現場。對于E2501等主要換熱器,提前現場勘查,根據尺寸做好安裝支架和工裝。 合成中心認真履行設備管理主體責任,提前安排備件、材料運到現場,對工藝處理方案組織會審,五問三審,扎實摸排合理性和可行性。 高效組織 強化執行 檢修過程中,合成中心認真組織,按照開停車順序安排檢修,把握好時間節點,以廠控項目為主線,控制作業進度。水洗過程中,推陳出新,首次推行消防車進水和工藝上水結合法,為上水進度按下了“快門鍵”,促使置換交出提前9個小時完成。中心24小時安排工藝、設備專業專人配合檢修進度。推行分段置換、分段抽盲板的模式,工藝處理和維保檢修實現無縫銜接,現場集中辦票,全方位保障檢修安全高效推進。 維保中心扛重擔、打硬仗,分秒必爭,瞅準置換的有利時機,提前花拆換熱器螺栓和需加盲板處的螺栓,提前辦理特種作業票。E2501安排由20余人組成的精銳部隊,兩班倒,24小時連續作業,發揚過硬作風,鉚足工作干勁,密切配合、爭分奪秒,所有這些,均為檢修項目的順利推進奠定了堅實的基礎。 質量為本 精修細養 對于主要項目E2501內件更換任務,維保中心、生產中心對安裝之前的質量驗收尤為重視,管箱直徑、芯子直徑、法蘭孔距、孔徑……逐一核對、一絲不茍。對E2501裝配結合面反復檢查,對發現焊肉等高點部位仔細打磨,確保本次一次性安裝到位。質量驗收不放過每一臺設備,每一處部位,每一個細節,切實做到檢修質量過硬,工藝清理徹底,驗收標準精細。對驗收不合格的堅決要求返工;對換熱器、塔器鍋底清理完成后,質量驗收組采用目測、攝像、內窺鏡等方式進行檢查驗收,清理后檢查驗收合格方可恢復。 堅守紅線 創新管理 早在檢維修工作啟動前,為保證安全準備無死角,合成中心對檢修任務進行“清單化”梳理,確保安全準備全面覆蓋、不留盲區。為壓實安全管理責任,HSE經理全面負責檢修現場安全管理工作,針對檢修過程中的關鍵環節,實行“全天候、無死角”監督檢查,將公司要求的受限空間盲板隔離圖、安全設施拆除報備制、非安全電壓進入受限空間報備制等“好經驗、好做法”落實落地,堅決杜絕“三違”現象發生。此外,合成中心還建立“雙核查”機制,從檢修質量和現場清理兩方面發力,杜絕遺留安全隱患。 本次檢修得以安全圓滿完成,離不開集團公司領導的統籌引領與有力保障,也離不開各單位參戰人員的同心協力與務實擔當。他們在這場沒有硝煙的戰場中,沖在最前線,堅守最前沿,一張藍圖干到底,持續用力,合力攻堅,取得了提前恢復生產的出色成績,全面打贏了這場檢修攻堅戰。(設備管理部 劉江涌)