磷銨中心受建廠布局、地形及高危介質運輸影響,加之滿負荷生產帶來的運輸需求增長,“人車混行”成為本質安全提升的關鍵問題。為此,中心精準施策推進人車分流變革,為生產經營保駕護航。 直面問題 破局發展安全 倉儲拉運旺季時,每日有大量的大型車輛與作業車輛在有限通道內混行,硫酸運輸車輛、磷酸二銨成品拉運車輛,需與頻繁穿梭的電動三輪車、裝載機共處,交通流量遠超道路承載能力。原有通行路線設計也存在不合理現象,往往需要穿越生產裝置區與辦公區,既威脅員工人身安全,又延長了運輸周期。同時,廠區交通基礎設施及多處交叉路口缺少標準化警示標識與觀察鏡,外來車輛因不熟悉廠區地形增加了交通事故發生的可能性。 精準破局 實現人車分流 在公司相關部室統籌指導下,磷銨中心組建起由安全管理專家、交通規劃專業人員及一線生產骨干構成的專項工作小組。經深入勘查分析與多輪論證,最終確定“優化現有路線、實現人車分流”為核心的改進方案,明確車輛需沿裝置區外圍專用通道行駛,避開人員密集區域。 結合廠區功能分區,磷銨中心重新規劃運輸路線,將原料與成品運輸車輛的通行路徑調整至生產裝置區外圍專用通道,同時通過設置物理隔離護欄、劃分行人安全等候區及標注清晰道路標線,從空間上徹底實現人車分離。針對基礎設施問題,中心在交叉路口和轉彎處增設限速標識與反光減速帶,在視線盲區加裝廣角觀察鏡,對危險化學品管廊統一張貼包含介質名稱、壓力等級、緊急聯系方式等關鍵信息的標識牌,同時確保管廊凈高達到強制性要求。對于外來車輛,中心建立全流程管控體系,沿專用路線每100米設置1個引導指示牌,在廠區大門、交叉路口等重點點位張貼交通路線圖,對首次入廠的司機安排專人引導,確保其按指定路線行駛。 成效凸顯 助力生產安全 人車分流路線優化實施后,磷銨中心交通安全水平實現大幅提升,徹底消除了此前混行的安全隱患,交通事故發生率顯著下降,為員工生命安全提供了更可靠的保障,交通通行效率也隨之提高,間接推動了生產效率的提升。此外,規范的交通管理與完善的基礎設施,也讓廠區整體形象得到優化,充分展現出磷銨中心在安全管理與生產運營方面的精細化水平,為公司可持續發展奠定了堅實基礎。 人車分流路線優化工作的實施,為磷銨中心的安全生產帶來了顯著成效,中心將以此次人車分流路線優化為新的起點,持續深化安全管理體系建設,為陜化公司的高質量發展筑牢堅實的安全防線。(磷銨中心 張斌)

